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發動機重要加工部位研究結論 掌握它就保證了發動機質量

2019-06-10 08:32
夾具俠
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隨著刀具形式不斷發展及機床性能的提高,導管座圈加工不僅僅局限在專機線中實現,國外很多機床廠越來越多地放在加工中心上加工。一般加工中心相對于專機加工精度、穩定性有所降低,但機床柔性化有所增加。使用加工中心加工導管座圈主要分為粗加工和精加工,粗加工和精加工均采用一體成形刀具加工,粗加工主要可減少座圈加工余量、預鉆導管引導孔及修正導管孔后續切削余量,精加工主要可精鉸導管座圈孔,完成加工,如圖4所示。

發動機重要加工部位研究結論,掌握它就保證了發動機質量

圖4 導管座圈 MC 加工

(2)專機自動線加工分析

專機自動線加工導管座圈是目前大多數主機廠的選擇,它主要具有加工穩定性好、加工精度高和加工經濟性高等特點,但專機設備在調試過程中問題比較多,主要集中在加工導管座圈的刀具——專用鏜頭上。以下將根據我們在這方面的經驗對調試過程中的問題進行分析,并分享解決過程。

1)問題一:環帶角度加工不穩定且不合格 一般主機廠環帶角度公差在±0.25°左右,檢測方式為輪廓度儀,有些主機廠也使用三坐標檢測,驗收要求一般只需要滿足100%公差控制要求或者控制在80%公差線內。針對此問題,我們分析了三點原因:①加工環帶角度的車刀切削時,遇到了座圈余量最大點,而且每個孔的座圈最大余量不一致,從而導致刀具在進給過程中出現讓刀現象,如圖5所示;②工件座圈的材質對刀具切削具有一定影響;③刀具設計及刀具加工路徑設計,有些刀具設計需要進行推車,有些刀具設計需要拉車,而且刀片的設計也會影響刀具的切削參數;④檢側儀器誤差,檢測設備精度等級是否滿足要求,對標同行業檢測方式,是否對檢測設備進行專項的MSA分析。針對這四點原因,我們增加了每刃進給來加大切削力,減小讓刀量;對座圈材質廠家進行溝通交流;最后與刀具廠家進行技術交流,根據刀片設計特點,改變刀具進給方向等措施;對檢測設備進行MSA分析,最終解決了環帶角度不穩定且不合格的問題。其實在分析問題中,也可改變刀體結構、設計仿形加工等方式進行解決問題,但是會耗費很多時間。

發動機重要加工部位研究結論,掌握它就保證了發動機質量

圖5 座圈加工讓刀現象

2)問題二:環帶跳動超差問題 環帶跳動公差一般為0.03?mm左右,其基準是相對于導管孔而言,這個尺寸關系到與氣門配合時嚴密度等重要特性。主機廠驗收標準一般控制在80%公差線內,檢測方式也為在線專用檢具,如圖6所示。環帶跳動主要是保證刀具在正常環帶加工完成后保持不動,v軸帶動槍鉸刀加工導管孔,故座圈環帶相對于導管孔的跳動是不可調的,它涉及到環帶加工質量與導管孔加工質量;對于出現跳動超差問題,我們可以從刀具方面進行分析,比如車刀塊磨損導致環帶表面粗糙度差、槍鉸刀磨損或者老化導致導管孔圓柱度或圓度不佳等,在保證正常刀具壽命的情況下,當跳動超差或者跳動度偏大的話,可以更換新刀具進行解決。

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圖6 導管座圈跳動檢測

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聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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